小技改带来了大效益
在崇左市江州区新农发电公司农本电站,如果你问运行人员:“你上班时,最担扰的是什么?”相信大部分的回答会是:“水浸水导油盘。”如果你问分管生产的领导:“农本电站比较头疼的问题是什么?”相信你得到的回答是:“水浸水导油盘。”究竟是什么问题困扰着生产一线的领导和员工,让他们如此挂心呢?请听我慢慢道来。
从事水力发电工作的人都懂得,立式水轮发电机组顶盖是固定的,水轮机大轴从顶盖中间穿过,运行的时候与顶盖作相对运动,在水压的作用下,它们之间就会有水冒出,严重的会造成水浸水导油盘、水淹厂房。为了减少大量的漏水,在顶盖与大轴之间装上了主轴密封。然而,主轴密封并不能完全避免漏水,因此还得在顶盖处装相应的排水设备,保证厂房和设备的安全。农本电站每台机组都装一套自吸泵设备,每天 24 小时不间断运行排水,不但浪费电能,工作还不可靠。如果水泵有故障抽不上水,运行人员又不及时发现,那么就会造成水浸水导油盘,由于水重油轻,水导油盘中的油就会慢慢溢出,水导轴承就缺少油润滑,造成大轴与水导轴承磨损,时间过长,则会造成难以估量的后果。
本人在电站从事生产工作多年,一直思考如何解决这个问题,先后进行两项技改,一是以射流泵代替自吸泵,二是改造主轴密封装置,但都没有真正解决问题。每年每台机组还是不可避免的出现几次水浸油盘事故的发生,每当听到员工们报告这个事情,看到检修班员工辛苦的忙着检修、加油,我都会感到心里一阵阵的揪动,为自己没有想出解决问题的办法而感到内疚。今年六月,在了解到左江电站有这方面的技术后,本人带领公司技术员向集群、黄雪松到该电站现场学习,并由他们组成技术攻关负责人,对农本电站顶盖自动排水系统进行设计、安装。在他们的努力和其它员工的配合下,三套改造系统先后完成。经过一段时间的运行,改造效果明显。现将改造前后的情况作一个比较:
改造前:
一、排水泵 24 小时不间断运行,每天用电量为 4kw*24 小时 =96kwh ,每台设备每月用电 2800 kwh 左右。
二、机械长年磨损。
三、运行不可靠,如因水泵漏气抽不上水,不及时发现,就会造成水浸水导油盘,这种情况每年每台机组都会出现三到四次,每次造成的损失是:浪费透平油 120-150kg ,折合人民币 1000 多元,停机电量损失(不同的情况电量不同),增加了检修工作量。
改造后:
一、减少了厂用电。排水泵每小时起动 4 ~ 6 次,每次运行 4 0 ~ 50 秒,即每小时运行 5 分钟左右,每天用电量为 4 kw * ( 5/60 ) *24 小时 =8 kwh ,每台设备每月用电 240 kwh ,三台机组每月减少耗电 7680 kwh 。
二、机械磨损大大减少,工作量只为原来的十二分之一左右,延长了设备寿命。
三、运行可靠。此次改造除了自动排水,还增加了水位报警装置,万一水泵出现异常工作失效后,水位上升到警戒线,报警器会自动报警,运行人员即可及时处理,从而避免了水浸水导油盘的现象发生。
梁武备
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